4ランナーのusdm・ラフカントリー・逆輸入・4ランナー・リフトアップに関するカスタム事例
2021年06月06日 17時35分
足でリア6インチアップの4ランナー🚗
課題の一つであったプロペラシャフトのユニバーサルジョイントの角度問題ですが調整式のコントロールアームに交換してホーシングに角度をつける事で解決しました(^^)
こんな感じでバッチリまっすぐになってます!
ユニバーサルジョイント(不等速ジョイント)は性質上、角度がついてしまうと回転時にジョイントに速度差が生じてそれが振動や異音の原因になります😅
これで安心して高速も走れると思います!
残念ながら作業前の写真は撮り忘れました💦
あとはコイルの座り問題を解決すれば個人的に完璧な足回りになると思ってます😁